不銹鋼筒形件深拉深新工藝
1Cr18Ni9Ti 不銹鋼屬于應變很強的金屬材料,即在深拉深過程中加工硬化嚴重, 呈現(xiàn)硬度增加、塑性降低的現(xiàn)象且十分明顯。因此,在對該類材質的板料進行深拉深加工中,每次拉深之后,均需進行退火處理,以保證后續(xù)工序的正常完成。
1Cr18Ni9Ti 工件退火處理時,加熱溫度一般為1150~1170 ℃,為不使材料表面產(chǎn)生氧化皮,一般需采用光亮退火的熱處理方法。這種退火成本高,使生產(chǎn)周期延長,大大降低了生產(chǎn)效率。為此,在不銹鋼筒形件(圖1)拉深加工中,采取了取消或改變熱處理方法的新工藝1。
工藝參數(shù)的選擇按照在保證工件質量的前提下盡量減少拉深次數(shù)的原則,采用兩次拉深成形工藝,拉深系數(shù)分別取為m1 = 0.52 ,m2 = 0.78 。圖2 為兩次拉深工序的工藝參數(shù)。為了減少第一次拉深后材料加工硬化的時效時間,應盡量縮短兩次拉深工序的間隔時間,從而在整體上達到較好的拉深質量2。
拉深模設計參數(shù)的改進和熱處理工藝的調整第一套拉深模凹、凸模間隙的改進首先取凹、凸模間隙為Z = 1.2t(t為板料公稱厚度)進行試拉。由于Z 偏小,變形程度太大,不僅使模具和零件表面嚴重拉傷,而且使零件錐形底部圓角處出現(xiàn)嚴重變薄和裂紋。為此,在改進潤滑條件、提高模具表面質量的同時,用Z = t + 0.26t(t 取板料厚度允許偏差的中間值)重新調整了凹、凸模間隙進行實驗并獲得成功,很好的解決了底部圓角變薄和裂紋問題。這里特別說明,為了減小第二次拉深時的變形抗力,使工件不易拉裂,第一次拉深的半成品設計為45°角的錐底,其目的在于改善材料的拉深變形性能。
最終拉深凹、凸模間隙的調整第一次拉深的半成品最大壁厚達2.3 mm。當用凹、凸模間隙為1.1 t 的第二套拉深模對已經(jīng)產(chǎn)生加工硬化的半成品進行最終拉深成形時,由于成形零件緊包在凸模上,強力脫模造成了筒壁變形,使之產(chǎn)生了凸肚(圖3)。但零件和模具工作表面并無拉傷。
為此,在改進潤滑條件的同時,又按Z = tmax +0.12t 調整了第二套拉深模的凹、凸模間隙,使得零件筒壁變形得以克服。
熱處理工藝的調整為消除內應力,最后對零件進行650 ℃低溫退火處理1。
潤滑劑的選擇和使用在整個生產(chǎn)工藝中,除了合理地調整凹、凸的間隙外,零件拉深成功的另一重要因素是合理選擇和使用潤滑劑。以下3種潤滑劑的配合使用,保證了拉深過程的順利完成。
1、零件和凹模接觸表面隔開,同時,其中的揮發(fā)性物質能帶走拉深過程中產(chǎn)生的部分熱量。
2、G0124 氯代乙烯是不銹鋼板料拉深過程中使用的另一種潤滑劑。涂在與凹模工作表面接觸的毛坯或半成品表面,以彌補HB221 在凹模工作表面形成保護膜的不均勻性。因為HB221 保護膜是在拉深過程中形成的,其均勻性難以保證,再加之涂抹時也難免不均勻。需注意,HB221 與G0124 均不能等到潤滑劑干固在涂抹表面再拉深,因為這會影響凹、凸模間隙,造成零件拉裂或產(chǎn)生皺紋等缺陷。
3、25 號機油。主要用于第二次拉深時,涂在凸模與成形零件接觸表面,以便順利脫模,從而避免發(fā)生變形和拉傷現(xiàn)象2。
總結經(jīng)過探索研究和反復實驗,該生產(chǎn)方法終于取得成功,在取消了中間熱處理的情況下,深拉深出了表面質量理想的不銹鋼筒形件,并用于批量生產(chǎn)。模具壽命也大大延長,取得了很好的生產(chǎn)效益。在兩次拉深成功t = 115 mm 不銹鋼筒形件之后,又先后對t = 018 mm 和t = 1 mm 不銹鋼筒形件進行了3 次深拉深,并基本成功。區(qū)別只是在第二次深拉深之后需進行860 ℃的“裝箱退火”熱處理,而不必進行“光亮退火”熱處理3。